变频器的应用日益普及,为各行业的工业自动化控制提供了良好的生产及工艺效益。但随着自动化程度的不断提高,自动化设备对电源污染的程度也越来越深,相应的对自动控制系统的干扰也越来越强,对电源滤波、净化,取得相对稳定的绿色电源的要求也越来越高。 国际上对电磁兼容(EMC或EMI)的设计及应用已有比较明确的法律及法规,对电子设备的干扰及被干扰、电源的谐波含量都有明确的规定。由于我国电子设备的自动化发展相对较慢,对其谐波含量对电网的污染还没有一定的认识,因此这一方面的认知还没有发展到法律化的程度。但是,在一些工业生产自动化程度相对较高的场合,电磁兼容的意义已相对明显,有些电子设备对电磁干扰非常的敏感,已至于无法正常工作。 在河南新乡华星制药厂我们安装变频器设备时就遇到了该类问题,我们利用滤波措施,经过多次调试,已顺利解决。这里我们把问题解决的方法谈一下,供业界人士共同探讨。 2发酵车间自动控制系统简介 河南新乡华星制药厂青霉素发酵107车间,采用北京康拓生化工程有限公司设计制造的全自动DCS控制系统,对每台发酵罐的温度、压力、酸碱度(PH值)进行监控,并对发酵过程中的补料、出料,包括加糖、苯乙酸、加氨等进行全自动操作,有三个传感器进行检测,发出电信号至微机控制系统。由微机控制系统根据检测的电压(或电流)值适时发出脉冲信号(+5V),去控制电磁阀的开闭(电磁阀工作电压为+24V),来实现进出料的补给。这样每台发酵罐就有三项进出料控制的六个电磁阀,三个传感器,两块检测仪表,在微机上全部实行远距离监控,并将全部数据显示于一面大屏幕墙上